• امروز : پنج شنبه - ۱۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 2 May - 2024

بومی‌سازی و نصب دو دستگاه ضخامت‌سنج دیجیتال در نورد سرد فولاد مباركه

  • کد خبر : 40425
  • 29 بهمن 1402 - 6:30
بومی‌سازی و نصب دو دستگاه ضخامت‌سنج دیجیتال در نورد سرد فولاد مباركه
پس از نصب و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز سیستم ضخامت‌سنج دیجیتال بومی‌سازی‌ شده در واحد کورکتیو و رضایت کامل کارشناسان فنی مرتبط در واحد مذکور، در اقدامی دیگر و به درخواست مسئولان نورد سرد شرکت فولاد مبارکه، دو سیستم ضخامت‌سنج دیجیتال دیگر بومی‌سازی شد و با موفقیت در خط تولید واحدهای شست‌وشوی الکترولیتی و اسیدشویی شماره 2 نصب و راه‌اندازی شد.
پس از نصب و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز سیستم ضخامت‌سنج دیجیتال بومی‌سازی‌ شده در واحد کورکتیو و رضایت کامل کارشناسان فنی مرتبط در واحد مذکور، در اقدامی دیگر و به درخواست مسئولان نورد سرد شرکت فولاد مبارکه، دو سیستم ضخامت‌سنج دیجیتال دیگر بومی‌سازی شد و با موفقیت در خط تولید واحدهای شست‌وشوی الکترولیتی و اسیدشویی شماره ۲ نصب و راه‌اندازی شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، کامران کلوشانی، رئیس واحد ابزار دقیق و اتوماسیون شرکت فولاد مبارکه ضمن تایید این خبر، بیان کرد: از آنجایی که کنترل ضخامت ورق تولیدی از منظر کنترل کیفیت و رضایت مشتری، یکی از عوامل بسیار مهم رقابتی به شمار می‌آید و از دیدگاه اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است، دستگاه‌های ضخامت‌سنج نقش بسیار مهم و حساسی در خط تولید فولاد مبارکه دارند؛ به‌ نحوی‌ که در صورت اختلال در عملکرد آن‌ها، خط تولید را با مشکلات و توقفات جدی مواجه می‌سازند.

وی با بیان اینکه در شرکت فولاد مبارکه ۲۷ دستگاه ضخامت‌سنج تحت برندهای خارجی در نواحی نورد گرم و نورد سرد جهت اندازه‌گیری و کنترل ضخامت ورق تولیدی در حال کار است، افزود: تعداد هفت دستگاه از آن‌ها از زمان راه‌اندازی شرکت فولاد مبارکه در خطوط مختلف ناحیه نورد سرد، طی بیش از ۳۰ سال کار مداوم دچار استهلاک شدید شده بودند و با توجه به عدم تولید این‌گونه ضخامت‌سنج‌ها توسط کارخانه سازنده و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، جایگزینی آن‌ها با سیستم جدیدتر از همان برند و همچنین تامین قطعات یدکی آن‌ها تقریبا غیرممکن بود؛ بنابراین چنانچه هریک از این سیستم‌ها دچار مشکل می‌شد، عملا رفع عیب و راه‌اندازی مجدد آن‌ها به دلایل مذکور ممکن و میسر نبود.

رئیس واحد ابزار دقیق و اتوماسیون شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: با عنایت به مشکلات مذکور و از آنجا‌یی که واحد نگهداری و تعمیرات سیستم‌های پرتوزا که مسئولیت نگهداری و تعمیرات کلیه کمیت‌سنج‌های پرتویی را در شرکت فولاد مبارکه بر عهده دارد، بومی‌سازی کامل این تجهیزات و رفع وابستگی به سازندگان خارجی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته کلوشانی، این پروژه برای اولین بار در کشور اجرا شده است و با توجه به نیاز سایر صنایع و کارخانه‌های کشور به این‌گونه تجهیزات و حائز اهمیت بودن شرکت فولاد مبارکه و تجربیات آن به‌ عنوان یک شرکت استراتژیک، پیشرو و جهان‌تراز، می‌توان از آن به‌ عنوان یک پروژه ارزنده و ویژه ملی نام برد.

وی مطرح کرد: برای اجرای این پروژه با همکاری تیم‌های مختلف تخصصی متشکل از کارشناسان و خبرگان شرکت فولاد مبارکه، شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند در این حوزه، اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های مرتبط و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران به‌ عنوان واحد قانونی و متصدی امور مربوط به کاربرد پرتوهای رادیواکتیو در کشور اقدامات لازم به شرح تحقیق و گردآوری اطلاعات فنی و تخصصی؛ شناسایی و به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند؛ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه با سازمان انرژی اتمی ایران و تست نهایی، نصب و راه‌اندازی در خط تولید وارد فاز اجرا شد.

رئیس واحد ابزار دقیق و اتوماسیون شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: پس از انجام تست‌های متوالی، رفع اشکالات و موفقیت در آزمون‌های اندازه‌گیری و کنترل و با توجه به سابقه قبلی (نصب ضخامت‌سنج دیجیتال بومی‌سازی‌ شده در واحد کورکتیو)، پروژه نصب ضخامت‌سنج‌های بومی‌سازی‌ شده در واحدهای اسیدشویی ۲ و شست‌وشوی الکترولیتی نصب و راه‌اندازی شد.

مزایای فنی و اقتصادی

کلوشانی مهم‌ترین مزایای سیستم ضخامت‌سنج بومی‌سازی شده را به شرح استهلاک کمتر نسبت به دستگاه قبلی به علت بهینه شدن سیستم کالیبراسیون دستگاه جدید و تنظیم سطح ولتاژ مورد نیاز نسبت به ضخامت ورق تحت پایش و اندازه‌گیری؛ کاهش زمان توقفات دستگاه؛ تنظیمات امنیتی نرم‌افزار جهت تعریف سطح دسترسی؛ قابلیت اتصال به (PLC)؛ قابلیت اعلام خارج از رنج بودن ضخامت ورق به‌ صورت هشدار صوتی و تصویری و امکان توقف خط در صورت نیاز به‌ صورت اتوماتیک؛ کاهش زمان توقفات ناشی از نبود قطعات یدکی؛ کامل بودن دانش فنی تعمیرات تخصصی تجهیز و عدم نیاز به کارشناسان خارجی و کاهش هزینه چشمگیر بومی‌سازی نسبت به خرید خارج دستگاه حدود ۷۰ درصد اعلام کرد.

 بنا بر اظهارات وی، هم‌اکنون با به نتیجه رسیدن این پروژه مهم و باارزش، می‌توان با تکیه‌ بر توان فنی و تخصصی کارشناسان و شرکت‌های داخلی و حمایت مدیریت و مسئولان شرکت فولاد مبارکه، با بومی‌سازی و جایگزینی سایر سیستم‌های ضخامت‌سنج خارجی باقیمانده در خطوط تولید در زمان و شرایط مناسب، گام بلندی در خودکفایی و عدم وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی برداشت.

در همین زمینه سعید بکرانی، سرپرست تعمیرات خطوط نهایی نورد سرد شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد: خطوط نهایی نورد سرد در انتهای سیکل فرایند تولید ورق سرد شامل چهار خط تولید اصلاح ورق و سه خط تولید برش است و علاوه بر وظیفه کنترل و نظارت کیفی، روغن‌کاری سطح، کنار بری و موج‌گیری و کنترل ابعادی و ضخامت ورق را بر عهده دارد که البته تمام این موارد باید مطابق سفارش و مورد قبول مشتری باشد.

وی با بیان اینکه تجهیز ضخامت‌سنج که بر اساس فناوری اشعه ایکس کار می‌کند، ابزار اصلی برای اندازه‌گیری و کنترل ضخامت ورق است، تاکید کرد: تجهیز قدیمی طی ۳۰ سال بهره‌برداری در این خط مستهلک شده بود. در عین‌ حال بر فناوری آنالوگ مبتنی بود و دقت لازم برای اندازه‌گیری ضخامت را نداشت؛ ضمن اینکه در مواقع بروز خرابی، به‌ دلیل عدم تامین به‌ موقع تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و به‌ روز در شرایط تحریم، توقفات طولانی و در نتیجه کاهش تولید کمی و کیفی محصول را به شرکت تحمیل می‌کرد؛ ضمن اینکه به دلیل خارج از رده بودن این ضخامت‌سنج و تولید قطعات یدکی آن از سوی شرکت سازنده، از مدار تولید خارج شده بود.

سرپرست تعمیرات خطوط نهایی نورد سرد شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه‌ به شرایط خاص ذکر شده طی جلسات مشترک میان واحد بازرسی فنی و همکاران در قسمت پرتوزا و تیم تعمیرات و همچنین تیم خطوط نهایی، تصمیم بر آن شد که سیستم بومی‌سازی‌ شده توسط شرکت‌های داخلی جایگزین شود که علاوه بر تامین قطعات یدکی و پشتیبانی نرم‌افزار و سخت‌افزار مبتنی بر فناوری روز، می‌تواند با سایر تجهیزات خط ارتباط برقرار کند.

بکرانی در تشریح چگونگی فرایند جایگزینی این تجهیز، گفت: پس از برنامه‌ریزی تیم مشترک بازرسی فنی و ناحیه در جریان اجرای شات‌دان ماهانه نورد سرد، مقدمات نصب تجهیزات از جمله تابلو برق، سیستم کنترل و کابل‌کشی قسمت‌های اولیه انجام شد.

وی از عملکرد موفقیت‌آمیز این تجهیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون این تجهیز با گذراندن دوره موفقیت‌آمیز عملکردی آزمایشی خود به‌ خوبی ضخامت ورق‌ها را اندازه‌گیری و کنترل می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که دو ماه بعد از راه‌اندازی تجهیز جدید، سیستم ضخامت‌سنج قدیمی به علت خرابی ژنراتور اشعه ایکس و عدم وجود قطعه یدکی از مدار تولید خارج شد.

به گفته بکرانی، با  توجه‌ به موفقیت‌آمیز بودن پروژه در خطوط اصلاح شماره یک، هم‌اکنون مقدمات نصب و راه‌اندازی یک دستگاه دیگر در خط برش سبک در حال انجام است.

دیگر مزایای جایگزینی ضخامت‌سنج بومی‌سازی شده

محمدعلی ایرانپور، سرپرست خطوط آنیلینگ و شست‌وشوی الکترولیتی نورد شرکت فولاد میارکه نیز در این خصوص اظهار داشت: دو دستگاه ضخامت‌سنج ایکس از برند «MEASURAV» در سال ۱۳۸۷ در خط شست‌وشوی الکترولیتی نورد سرد از واحد ۵۲ دمونتاژ برای اندازه‌گیری ضخامت سر و ته کلاف و جلوگیری از دورریز بیش‌ازاندازه ورق نصب شده بود. این دستگاه مستعمل، اساسا نو و قابل‌ اعتماد نبود و به دلیل خرابی‌های ‌مکرر نرم‌افزار، مشکلاتی نظیر کاهش دقت اندازه‌گیری و تعمیرات بیش‌ ازحد مجاز، افزایش توقف و کاهش تولید را در پی داشت که به پیشنهاد واحد کالیبراسیون و ابزار دقیق یک دستگاه ضخامت‌سنج دیجیتال بومی‌سازی جایگزین سیستم قدیمی شد.

وی یادآور شد: با نصب دستگاه جدید، امکان مشخص کردن ضخامت‌های خارج از محدوده مجاز و در نتیجه جلوگیری از افزایش ضایعات ورق فراهم شد؛ همچنین از دیگر مزایای سیستم بومی‌سازی‌ شده می‌توان به کاهش زمان و هزینه‌های تعمیرات، دقت بالا، کاربرد ساده توسط اپراتور و… اشاره کرد.

انتهای پیام//

لینک کوتاه : https://felezatonline.ir/?p=40425

نوشته‌های مشابه

12اردیبهشت
عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید نوار نقاله الشتر آغاز شد
12اردیبهشت
بازدید رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب لامرد از سالکو
در راستای حمایت و رفع موانع تولید انجام شد؛

بازدید رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب لامرد از سالکو

12اردیبهشت
ممیزی اولیه ۵S در سایت پارسیان انجام شد
با هدف استقرار نظام آراستگی،

ممیزی اولیه ۵S در سایت پارسیان انجام شد

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.